湖南华菱湘潭钢铁有限公司-凯发官网注册
中国冶金报讯(记者宋晓乙 通讯员王敏)在华菱湘潭钢铁有限公司今年开展的职工“大献策”活动中,炼钢厂“以矿石替代废钢”和“以石灰石替代石灰”两项技术创新成果,成为一种示范样板,而且已经在宽厚板和五米宽厚板厂的4座大型转炉得到成功推广。
湘钢采用套筒窑工艺生产熟石灰后,相继淘汰了3座气烧窑,炼钢造渣用石灰出现缺口,需要外购。而另一方面,大量直径在10至30毫米之间的小粒级石灰石无 法作为原料入炉烧制,不好处理,只能废弃。2011年底,炼钢厂根据石灰石生成石灰的化学反应原理,认为可以在转炉出钢后与下一炉冶炼的间隙,向炉内加入 小粒级石灰石,利用炉内余热使之分解、反应生成熟石灰,伴生的氧化钙和二氧化碳对于冶炼过程有利无害。炼钢车间副主任冯震亚在转炉主控室向笔者说,头一炉 试验加入500公斤石灰石,后续两炉又扩大到1吨,从实际效果来看表明可行,对冶炼和护炉均没有发现不良影响,于是,从今年元月开始大批采用此项新工艺。 用石灰石替代石灰,分钢种采取不同的加法。目前,炼钢厂在低碳低硅钢种的替代率达到50%,高碳钢种为40%,今后还有可能继续增加替代比例。首席工程师 田志国用石灰石和石灰之间的差价算了笔账,每炉钢可节约成本400元。按炼钢厂年产钢315万吨计,一年节约成本3368万元,而且还有很好的环保效益。 随着这一项新工艺在湘钢宽厚板厂和五米宽厚板厂4座120吨转炉推广,所产生的效益就更加可观了。